气路配件的ldquo健康一体机rd

“我们要自己设计制作出来”

“靓哦!装上去只要按一下按钮,试验就全自动完成了!”组工长邓湘全竖起大拇指夸奖,“对比我们原来装车试验一次要两三个小时,时间缩短了近60倍,省时省力啊,以后我们可以自己修配件了!”

这是怎么一回事呢?

原来,为了解决试验困难的问题,开展气路配件自主检修,达到节支降耗目的。年12月,南宁车辆段库检车间车辆电工林浪与项目团队共4名成员耗时近6个月,自主设计研制出了一台能够对压力传感器、无杆气缸以及集便器气路配件等进行功能试验的试验台。

△林浪与项目成员李仟凯在调试仪器

“以前在试验时,要将配件安装到对应车型的车上,职工拆装一次要两三个小时,还要等全列通风的作业节点,如果装车后出现问题,还得再次拆下来检修。开展自主检修非常困难,所以每次故障时只能更换新配件。”团队成员方柏才介绍道。

但是气路配件价格昂贵,像是价格较高的无杆气缸往往要近1万2千元一根,即使是其他价格较便宜的配件也要1、2千,采购、送修都是一笔很大的费用。有时候因为采购周期长,想用的时候料还没回来,就会造成既浪费钱又影响检修效率的情况。

每每这个时候,林浪就想着,要是有个试验台,把配件放上去就能完成车上才能进行的试验功能,由职工自己来修故障配件,那该多好啊!

想想自己的“偶像”全国劳模陈岗和大师吴昆山曾多次研发设备,并实现了40多种电气设备自主修,林浪便下定决心,要自己设计制作一台气路配件试验台。

△项目成员方柏才与林浪进行测试

“点滴汗水,见证山水一程”

年12月一直到年5月,团队4名成员分工合作从查阅文件资料开始,从零件拆解研究做起,历时一百多天,记了多页笔记,更改了7版设计图,组装了多个配件,完成了63项功能的代码编写,实现对信号的采集、分析与处理,实现对列车运行途中工作状态的模拟,实现对试验流程的控制。

最终,他们仅仅用1万元,就成功自主研发了一台铁路客车气路配件多功能试验台,该仪器不仅具备市面上32万元购买的设备才能做到的功能,还能实现对5大类19种型号的气路配件的精准检测和故障预判。

从第一份图纸到第一个配件试验成功,从第一行代码到第一个指令完成,每一点进步,都伴着项目成员点点滴滴的汗水,见证着山水一程。青年的使命,在立足岗位、先学一步、多做一点中渐渐变得具体。

据统计,自5月份试验台投入使用以来,共修复气路配件余件,节约成本费用多万元,且配件装车使用半年后跟踪未发现复报故障。

在第四届“青创先锋”创新创效大赛中,林浪团队研发的“铁路客车气路配件多功能试验台”,在59个决赛项目中脱颖而出获得金奖。

“未来,我会继续坚持自己的创新创效梦,做好技术攻关,为现场检修做出更多好用的设备,为单位创造更大的效益。”林浪两眼放光,兴奋不已。

“青年有话说”

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项目成员

南宁车辆段林浪

从翻修旧配件,到萌生研发试验台的想法,还打开了编程的“新世界大门”。在这个过程中,我找到志向所在,认识志同道合的朋友,在比赛的“切磋”中也增长见识,得到一些新灵感。我始终相信一分耕耘一分收获,未来我会不断学习,继续开展技术攻关、革新创造,争取在本职岗位发挥更大作用。

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项目成员

南宁车辆段方柏才

检修作业最怕什么?无非就是查到了故障点却没有合适的配件更换,而废料堆上的旧配件提醒你进行现场维修还有机会处理这个故障。在这次“两坚守两实现”攻坚战中,大胆尝试研发试验台,对旧配件进行检修后再使用,提升了运用检修的工作效率同时也减轻了车间的材料采购成本。

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项目成员

南宁车辆段李仟凯

作为一名分析员,在分析故障时发现气路配件故障频发,了解到更换新配件价格昂贵等问题,为了能彻底解决大难题,我和各有所长的小伙伴聚在一起大胆尝试,终于成功研发了气路配件试验台,希望能继续发扬我的才能,为打好打赢“两坚守两实现”攻坚战贡献应有的力量。

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项目成员

南宁车辆段刘广英

在节支降耗这个大棋盘里,也许我只是其中一颗小小的、不起眼的棋子,但我相信,小棋子也能做活大文章。今后我会继续做好本职工作,继续开展技术攻关创新创效,展现技术力量。

以创新为核心

以创效为目标

以你们为榜样!

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素材来源丨南宁车辆段团委

值班编辑

覃诗茗刘嘉琦

责任编辑

张海鑫

审核

文玉杰

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